产量 | 1000 |
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品牌 | 润业环保 |
适用机器 | 过滤式除尘设备 |
适用范围 | 棒磨机 |
类型 | 除尘布袋 |
脉冲单机除尘器是将含尘气体由灰斗(或下部敞开式法兰)进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓内,含尘气体经除尘滤袋过滤,粉尘阻留于滤袋表面,净气经袋口到净气室,由风机排入大气,当滤袋表面的粉尘不断增加,导致设备阻力上升到设定值时,时间继电器(或微差压控制器)输出信号。程控仪开始工作,逐个开启脉冲阀,使压缩空气通过喷口对滤袋时行喷吹清灰,使除尘滤袋突然膨胀,在反向气流作用下,附于除尘滤袋表面的粉尘脱离除尘滤袋落入灰斗(或灰仓)。粉尘由翻板阀排出。喷吹只对除尘滤袋逐排清灰,不喷吹的其他排除尘滤袋仍正常进行过滤不停风机。
钢铁高炉干式除尘工艺的生产影响以及除尘工艺流程
{一}、干法除尘工艺对高炉生产的影响
虽然干法除尘工艺已成熟稳定的应用在我国的大小高炉上,产生了较好的经济和环境效益,但国内相关企业在应用干法除尘工艺后出现管网系统 管道及附属设备快速腐蚀失效等问题,给高炉生产带来影响。
济南钢铁高炉干法除尘系统运行半年后,补偿器、低温 管道多处腐蚀出现漏点,漏点分布范围广且长度约50mm~100mm。现场测得管道平均壁厚约6.2mm~7mm,腐蚀已比较严重。
莱钢高炉管网中不锈钢波纹补偿器腐蚀严重出现线状裂口,部分波纹补偿器寿命较短仅5个月。另外TRT机组叶片上附着大量氯化铵积盐,造成机组振动严重,影响机组正常运行。 管道钢制排水器钢板腐蚀严重,管壁减薄至1mm~3mm,局部锈蚀漏水严重影响 系统正常运行。
唐钢5座400m³级高炉的 系统均发生不锈钢波纹补偿器腐蚀。管道壁上堆积和附着大量氯盐,严重时堵塞管道、炉窑格子砖等使炉窑效率降低。其它钢铁企业均报道过高炉应用法除尘工艺后, 管网中管道、法兰、排污管焊缝处及TRT叶片均出现不同程度腐蚀,给生产均带来影响。通过以上案例可得出高炉 管道系统腐蚀状况基本相同。腐蚀部位多集中在波纹管补偿器、焊缝处、阀门及管道底部等部位。对 管网正常运行及下游用户均产生影响。
钢铁行业是脉冲布袋除尘器应用的传统行业,也是袋收尘器应用的 户。我国国民经济的快速增长,对钢材需求进一步增大,钢铁的产量也逐年提高,脉冲布袋除尘器行业也保持了较高的增长势头。
{二}、韶钢2500m³高炉 除尘工艺流程
韶钢2500m³高炉 全干式除尘工艺的技术开发设计时,国内乃至世界都尚没有在如此大的高炉采用这样的工艺,攻关组通过大量工作,提出分系统运行法、分段温控法、科学选择过滤负荷及滤料等理念,提高系统可靠性及对 的适应性。
2005年8月投运以来,运行效果较好。
经重力除尘器粗除尘后,其温度如在正常范围,则直接进入离线脉冲喷吹除尘器精除尘后再进入TRT发电。其温度如不在正常范围,则通过温控设备后再进入离线脉冲喷吹除尘器精除尘后进入TRT发电。如TRT故障,则除尘后通过调压阀再进总管。当压力检测装置检测出某个箱体的压差达到设定值,则关闭该箱体的两个阀门,启动脉冲反吹装置,对布袋进行清灰。当反吹完毕后,打开该箱体的两个阀门,箱体投入使用。
为避免布袋破损后,大量粉尘进入后面的 用户,在每个箱体的出口设自动检漏装置,当检测到布袋破漏时,自动发出声光 报,并关闭相应箱体的进出口阀门,停止该箱体使用。在故障排除后,箱体重新投入使用。
脉冲清灰装置清掉的粉尘,沉降到灰斗,然后经气动卸灰球阀卸到中间灰仓,再关闭中间灰仓上部的气动卸灰球阀。当需外运瓦斯灰时,打开中间灰仓下的气动卸灰球阀,瓦斯灰通过螺旋输送机送到卸灰罐外运。为防止二次污染,在卸灰点设抑尘设施。
在投产初期未达到引 条件时的废气经燃烧后放散。
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